Pilatus B4 se desintegra en vuelo invertido — VNE superada, sin salto
El 16 de octubre de 1984, el piloto de un Pilatus B4-PC 11AF falleció a 400-500 m sobre el terreno cerca de Müllheim, Suiza, al desintegrarse la aeronave. Tras soltar el remolque, el piloto inició vuelo invertido con un medio tonel; la nariz cayó 20° bajo el horizonte. En lugar de volver a posición normal, picó sin aerofrenos. VNE ampliamente superada; ambas alas fallaron. Paracaídas a bordo pero sin intento de abandonar la cabina; falleció. Causa: superación de la velocidad; contribuyentes: preparación insuficiente, decisión de recuperación, sin aerofrenos.
- Remolque para acrobacia: El piloto realizó un remolque desde Amlikon hasta unos 1.100 m sobre el suelo para entrenamiento acrobático, con intención de practicar vuelo invertido al norte del aeródromo.
- Entrada invertida inestable: Tras la suelta, el piloto voló brevemente en línea recta y luego invirtió el planeador mediante un medio tonel. El morro descendió 20° por debajo del horizonte de inmediato y continuó inclinándose; no se mantuvo la actitud invertida.
- Figura fuera del nivel formativo: Según las directrices de la BAZL, las figuras acrobáticas avanzadas (incluido el vuelo invertido) deben practicarse con instructor en avión a motor durante ~1 hora antes de transferirlas al planeador — esto no había ocurrido. Según las reglas del club Cumulus Amlikon, las figuras avanzadas requieren además aprobación de la conferencia de instructores — aprobación que no se solicitó. El vuelo invertido no formaba parte del curso de extensión acrobática del piloto (que cubría rizo, reversement, barrena y viradas pronunciadas).
- Cinturón inferior sin abrochar: Factor posiblemente contribuyente según la SUST. La correa inferior (entre piernas) del arnés de 5 puntos no estaba conectada en la hebilla; la SUST apunta a una distracción antes del despegue. Esto pudo haber permitido que la posición del piloto se desplazase durante la inversión y/o que el cojín lastrado (colocado entre el asiento y el cojín) se deslizase e interfiriese con los mandos. La SUST no establece una conclusión firme.
- Recupera por picado, no por tonel: Ante una actitud invertida inestable con el morro ya en descenso, el piloto optó por recuperar mediante picado (hacia la postura normal a través de un descenso pronunciado) en lugar de completar el medio tonel de regreso. La SUST lo cita como factor contribuyente: «Fehlentscheid beim Übergang in die normale Fluglage».
- Aerofrenos no desplegados: Durante el descenso pronunciado resultante hacia el suelo, el piloto no extendió los aerofrenos (que en el B4 están homologados hasta la VNE). Factor contribuyente según la SUST.
- VNE superada — rotura del ala: La VNE (240 km/h) fue superada significativamente. La sobrecarga torsional a alta velocidad arrancó el revestimiento del borde de ataque entre las costillas 3-6 y cortó los remaches. El ala izquierda fue arrancada hacia arriba y se desprendió; el ala derecha también se desprendió, llevándose el herraje del larguero principal; el fuselaje se rompió a la altura del mamparo principal. La aeronave se desintegró en cuatro partes principales a unos 400-500 m sobre el suelo.
- Sin salto — fallecimiento: La sección delantera de la cabina, con el piloto aún sujeto, cayó al suelo. El piloto portaba un paracaídas de rescate pero no intentó abandonar la cabina. El piloto falleció y el planeador quedó destruido. La SUST no especula sobre el motivo por el que no se intentó el salto.